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          浙江金華西門子變頻器授權(quán)代理商

          點擊次數(shù):986 更新時間:2024-03-31

          浙江金華西門子變頻器授權(quán)代理商



          煉鋼和燒結(jié)希看生石灰的質(zhì)量及CaO含量越高越好。石灰豎爐生產(chǎn)過程同高爐煉鐵一樣上料正確、布料均勻,焦炭、石灰石配比公道,是燒出好石灰的關鍵所在,同時要求配合公道的排灰時間。靠人工上料、配料、布料及排灰的方式遠遠不能滿足以上要求,嚴重制約著生石灰產(chǎn)品質(zhì)量的進步。針對這一情況對鋼1#、鋼2#石灰豎爐進行改造,引進三菱FX2N——128MR可編程序控制器,同時將風機電機及上料電機都采用變頻器控制,使風量大小可根據(jù)爐溫料位高低,料密度大小任意調(diào)節(jié),改變了原來風量大小靠調(diào)節(jié)管道閥門因控制不精確而出現(xiàn)過燒或欠燒的情況,達到了科學控制的目的。

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          圖1 石灰豎爐工藝流程圖

          1 控制系統(tǒng)設計

          本控制系統(tǒng)采用的三菱FX2N——128MR可編程序控制用具有0—77點輸進和0—77點輸出,采用FX—20P型便攜式簡易編程器,HPP本體內(nèi)附8K步程序存儲器(FX-EEPROM—8),用超級電容器作斷電后備,具有性能可靠、程序編寫調(diào)試方便、快捷等特點。本控制系統(tǒng)程序先用梯形圖設計,然后用編程器轉(zhuǎn)換成程序語句,輸進可編程序控制器中調(diào)試好后即完玉成部工作。

          在系統(tǒng)設計過程中,根據(jù)石灰豎爐生產(chǎn)工藝流程(圖1)和上料要求,將自動控制部分劃分為:1#、2#供料;1#、2#上料;1#、2#卸灰及公共卸灰等7部分,各部分互聯(lián)為一體。

          1.1 鋼1#爐供料PLC系統(tǒng)設計

          鋼1#爐供料PLC梯形圖如圖2所示。圖中,X21為料車到底(主令)發(fā)料信號,X22為1#皮帶開車信號(1KM 常開輔助觸點),X23為2#皮帶開車信號(1KM 常開輔助觸點),T4為給焦時間(調(diào)節(jié)給焦量),T5為給石時間(調(diào)節(jié)給石量),T6設定時間為T1+T2+T4或T5(取大值)+15 s(皮帶輸送完料時間),T7為延時振石以便和焦炭同步下到料車里時間。

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          圖2 鋼1#爐供料PLC梯形圖

          鋼1#爐供料PLC部分自動過程如下:
          料車到底(X21),延時3s (T1)開1#皮帶(Y0),再延時3s (T2)開2#皮帶(Y1),再延時3s (T3)振焦炭(Y2),振焦后延時5s (T7)振石(Y3)。
          1.2 鋼1#爐上料PLC系統(tǒng)設計
          鋼1#爐上料PLC梯形圖如圖3所示,圖中,T21為料車下降超時保護,T22為料車上升超時保護,T24為料車上升行程到四分之三處所用時間,T25為插板閥開啟過程時間,X1為插板閥開到位信號,X20為車到頂信號(離開消失),X21為車到底信號(離開消失),X22為1#皮帶開信號,X31為開插板信號(來自卷揚主令)。
          鋼1#爐上料PLC部分自動過程如下:
          卸灰部分上段閥關到位后(T34),料車開始上升(Y22),延時65s(T22)(或料車上升到第一減速(X31)時),開爐頂插板閥(Y23),預備下料。料車到頂(X20)延時3s(T20)料車自動下降(Y21),料車下降爐頂插板閥關回(Y23)。另外,為了避免爐頂,假如插板閥5s(T25)后仍未開到位(X1),則自動停卷揚(Y22),防止爐頂溢料。

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          圖3 鋼1#爐上料PLC梯形圖


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